在选煤生产第一线工作多年的马玖坤,现任鹤矿公司新一选煤厂副厂长。在技术改造和科技管理工作中,马玖坤大胆改革、勇于创新,多次获得鹤岗矿业公司先进科技工作者称号,并连续叁届获得矿业公司优秀工程师荣誉称号,今年,马玖坤又获得了公司首届功勋科技工作者荣誉称号。
多年来,鹤矿公司新一选煤厂积极适应精煤市场变化,转变经营战略,由注重数量的精煤战略向注重经济效益的品牌战略转变,有效促进了公司发展。在公司发展的进程中,马玖坤带领工程技术人员,攻坚克难,通过一系列工艺改造及调整精煤、粒煤、混煤三种产物的分配量,生产出适销对路的煤炭产物,使精煤产率达到最大化。
2016年,粒煤市场看好,原煤入仓及开发新产物高灰粒煤成为新一选煤厂当年的重点工程,马玖坤主抓这两项改造工程。经过反复研究论证,马玖坤决定,恢复原有的块煤运输系统,对702号皮带机头溜槽进行改造,使之即可单独破碎进仓,又可不经破碎直接入仓。在723号锚链机尾处增设一台破碎机,在要求粒度的情况下,粒煤破碎入仓,达到用户要求。在703号皮带上增设一台末矸石脱水机,TBS底流即可进入高频筛脱水,又可进入脱水机脱水,保证混煤水分要求,杜绝了由于水分大出现跑水煤的现象,大大降低工人的劳动强度。
通过改造和开发出粒煤产物,产物比洗混煤价格提高近一倍。在降低介耗、提高精煤产率方面,也进行了一系列工艺改造。新一选煤厂原有加介方式是将介质直接加到二段桶,边洗煤边调整密度,由于直接加介造成的浓度不均而产生的密度不稳,造成洗煤操作密度控制难度大,增加了洗煤操作难度,产物质量波动也大,产物的合格率和稳定率偏低。2018至2019年,马玖坤带领技术人员对介质系统进行工艺改造,增加介质预制备系统,将介质加到预制备桶中,制成密度合格稳定的悬浮液,然后用泵打到生产系统,有效提高了精煤产率及产物的合格率、稳定率。
每一项技改,马玖坤都参与设计施工方案,盯在现场指挥,出现问题立即解决。2019年,马玖坤针对矸石脱介筛挂毛、脱介不彻底的问题,对矸石脱介工艺系统进行改造,在弧形脱介筛前增加直线脱介筛,不但解决了脱介不彻底的问题,同时,有效降低介耗。2019年介耗达到了国内领先水平。
马玖坤在洗煤生产、煤质管理、销售一线工作多年,通过不断的学习和扎实严谨的工作,积累了丰富的理论知识和实际经验,每一项改造工程都付出了她的智慧和汗水。生产过程中,她不断完善质量管理考核办法,严把原煤质量关,严格控制洗煤生产操作,保证产物质量,产物合格率和稳定率稳步提高,得到用户好评。
“每个人都在自己的岗位上奉献着青春,我还有11个月就将退休,为了公司提高生产能力,增加效益,我要全力做好传帮带这项工作,为公司培养出更多技术过硬的多面手,为公司的发展壮大做贡献。”马玖坤说。